为机床工具企业提供深度市场分析                     

用户名:   密码:         免费注册  |   申请VIP  |  

English  |   German  |   Japanese  |   添加收藏  |  
特种加工机床

车床 铣床 钻床 数控系统 加工中心 锻压机床 刨插拉床 螺纹加工机床 齿轮加工机床
磨床 镗床 刀具 功能部件 配件附件 检验测量 机床电器 特种加工 机器人

特种加工机床

电工电力 工程机械 航空航天 汽车 模具
仪器仪表 通用机械 轨道交通 船舶

搜索
热门关键字:

数控机床

 | 数控车床 | 数控系统 | 滚齿机 | 数控铣床 | 铣刀 | 主轴 | 立式加工中心 | 机器人
您现在的位置:特种加工机床网> 加工与维修> 基于 FX2NPLC 的 T6112 镗床电气控制系统智能改造
基于 FX2NPLC 的 T6112 镗床电气控制系统智能改造
2019-8-21  来源:平顶山学院 电气与机械工程学院   作者:卞和营,杜豪杰


 

    摘 要: 针对 T6112 镗床因为多年使用,导致电气控制系统线路及电器元件老化、故障频发、能耗大和加工效率低等现象,选用 FX2NPLC 对 T6112 镗床的电气控制系统进行改造,详细阐述了具体的改造方案. 实践证明改造后的 PLC 控制系统加工效率比原来提高了 3 倍左右,且性能稳定可靠。

    关 键 词: FX2NPLC; T6112 镗床; 电气控制系统; 智能改造

    0 引言
  
    T6112 卧式镗床主要用于加工孔、加工端面、铣削平面、钻削及加工螺纹等,是镗床中应用最广泛的一种. 笔者针对某机械厂的 5 台 T6112 型卧式镗床因为多年使用导致电气控制系统元件与线路老化,以及加工产品质量差、效率低、成本高等突出问题,提出了基于 FX2NPLC 的智能改造方案.

    1 、T6112 卧式镗床电气控制线路分析
  
    T6112 卧式镗床电气控制线路主要由主电路、控制电路和照明电路 3 部分组成. 主轴电机 M1 与进给电机 M2 构成主电路; 照明电路 12 V 电源由变压器 TC 提供并由开关 Q1 控制; 电气控制电路供电电压为 220 V,电气控制电路原理图如图 1 所示。
  
  

图 1 T6112 卧式镗床电气控制电路原理图
  
    由图 1 可知,主轴电机 M1 的控制主要包括正转低速、正转高速、反转低速、反转高速、正转点动、反转点动、制动和变速冲动; 进给电机 M2 的控制主要为正反转控制. 主轴电机 M1 的具体控制过程分析 如 下: 

    1) 正 转 低 速 控 制,按 下 启 动 按 钮SB2→KA1 线圈通电并自锁 → KM3 线圈通电 →KM1 线圈通电→KM4 线圈通电→电机 M1 正转低速运行;
    2) 正转高速控制,按下启动按钮 SB2 →KA1 线圈通电并自锁→KM3 线圈通电→KM1 线圈通电→SQ7 动作→时间继电器 KT 开始计时→KT计时时间到→KM4 线圈断电,KM5 
线圈通电→电机 M1 正转高速运行; 
    3) 反转低速控制,按下启动按钮 SB3 →KA2 线圈通电并自锁→KM3 线圈通电→KM2 线圈通电→KM4 线圈通电→电机 M1 反转低 速 运 行; 
    4) 反 转 高 速 控 制,按 下 启 动 按 钮SB3→KA2 线圈通电并自锁 → KM3 线圈通电 →KM2 线圈通电→SQ7 动作→ 时间继电器 KT 开始计时→KT 计时时间到→KM4 
线圈断电而 KM5 线圈通电→电机 M1 反转高速运行; 
    5) 正转点动,按下启动按钮 SB4 →KM1 线圈通电→KM4 线圈通电→电机 M1 正转,松开启动按钮 SB4→KM1 线圈断电→KM4 线圈断电→电机 M1 停止; 
    6) 反转点动,按下启动按钮 SB5→KM2 线圈通电→KM4 线圈通电→电机 M1 反转,松开启动按钮 SB5→KM2线圈断电→KM4 线圈断电→电机 M1 停止;
    7) 制动,假设 M1 正在正转,当按下停止按钮 SB1 后松开时,KM1、KM3 均断电,而由于 M1 运转的惯性有一定的速度,13 - 18 之间的速度继电器的 KS 触点是闭合的,且 18 - 19 之间的 KM1 常闭触点也是闭合的,导致 KM2 线圈通电,电机 M1 通上反向电源,从而使电机 M1 快速停下; 
    8) 冲动,a. 正常运行时的变速冲动,控制电路中 SQ3 与 SQ4 分别为主轴变速手柄与进给变速手柄,变速时 SQ3 或 SQ4复位,KM3 与 KT 线圈断电,KM1 与 KM2 线圈通电状态切换,而 KA1 与 KA2 由于自锁仍保持原状态,当手柄推回原位时完成变速,b. 变速时齿轮啮合不良的冲动控制,主要由 SQ5 或 SQ6 控制,当齿轮啮合不良时,SQ3 与 SQ4 的常开触点不能闭合,SQ5 或 SQ6 与 13 - 18 之间的常开触点 KS 及 13 -15 之间的常闭触点 KS 使 KM1 与 KM2 的线圈交替接通与断开,产生冲动直到齿轮啮合良好使 SQ3与 SQ4 的常开触点闭合完成冲动. 

    进给电机 M2 的正反转控制主要通过 SQ8 与 SQ9 手柄控制.

    2、 T6112 卧式镗床电气控制线路的 PLC 智能改造
 
    2. 1 PLC 机型选择与输入输出地址分配
  
    通过对 T6112 卧式镗床的电气控制线路的分析,可知输入信号有 15 个,输出信号有 7 个,在遵循保证系统性能可靠、结构简单、价格低以及系统功能可再扩展原则的基础上设计了 PLC 智能改造方案,本智能改造方案采用三菱公司的 FX2N -48MR 继电器输出型 PLC. 

    该智能系统相应的输入及输出地址分配见表 1 和表 2.
  
表 1 PLC 输入地址分配表
 
  
  
表 2 PLC 输出地址分配表
 
  

    2. 2 PLC 外部硬件电路接线图
    
    根据 T6112 卧式镗床的控制要求以及 PLC 的输入输出地址分配,T6112 镗床的 PLC 外部硬件电路接线如图 2 所示. 在图 2 中接触器 KM1 和 KM2、KM6 和 KM7 分别进行了联锁保护,提高了控制系统的可靠性.
  
  
   
图 2 PLC 外部硬件电路
  
   2. 3 T6112 镗床 PLC 控制程序设计

   根据 T6112 卧式镗床的控制要求,结合 PLC的输入输出地址分配及外部硬件电路的设计,控制梯形图程序如图 3 所示。

    2. 4 调试及改造
  
    首先进行模拟调试,将各输入主令设备按图 2接到 PLC 的输入端,用 7个 LED 灯代替 KM1 -KM7 接到 PLC 的输出端,把如图 3 所示的 PLC 控制梯形图程序下载到 FX2N 的 CPU,按 T6112 镗床的控制要求顺序操作接在 PLC 输入端的指令开关,观察 LED 灯的状态( 灯亮相当于接通,灯灭相当于断开) ,调试程序直至完全符合 T6112 镗床的控制要求; 然后按图 2 接上 KM1 - KM7 线圈但不连接电机,运行 PLC 观察 KM1 - KM7 的动作情况,调试到完全符合要求; 最后接通电机进行调试,调试满足要求后完成改造工作。
  
  
  
图 3 控制梯形图程序
  
    3 、结论
  
    应用 FX2NPLC 对 T6112 镗床的电气控制系统进行改造,改造后的 5 台 T6112 型卧式镗床的 PLC控制系统不仅体积变小,故障大大减少,安全性能和响应速度明显提高,而且设备的生产效率提高了3 倍左右. 

  笔者提供的应用 FX2NPLC 对 T6112 型卧式镗床电气控制系统改造的方案,能够对相关行业技术改造提供技术支持,有一定的实际借鉴意义。
 

    投稿箱:
        如果您有机床行业、企业相关新闻稿件发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部, 邮箱:skjcsc@vip.sina.com