摘要:2H637 台面镗床是原苏联克鲁明机床厂生产研制的,该机床是我厂的重点设备,多年来承担着机架,轴承座的加工工作,由于机床老化,故障频发,特别是夹刀机构的故障率极高,严重影响了机床的正常运转,随着生产任务量的日益加大,该机床已不能跟上生产的步伐,所以我厂决定对其夹刀机构进行改造,以便能够满足生产需求。
1 、存在问题及现状
由于机床的生产年代较早,工作量大,导致机床经常出现故障,特别是夹刀电机的故障率极高。夹刀电机是原苏联产品,价格昂贵;购买困难。几经维修,本已经达到使用寿命的电机基本无法使用。现夹刀电机待病使用,故障率又高,造成大量停工。
2、 解决措施
经过仔细摸索,决定对本机床的夹刀机构进行改造,取缔夹刀电机,将其改造成液压夹刀机构。
所设计的液压夹刀机构的工作原理是通过单独油泵供油,经由电磁换向阀控制油路给方向,实现活塞在液压缸中前后运动。活塞向前运动,推动拉刀杆克服碟簧阻力向前运动,拉刀杆前端爪部打开,实现松刀。活塞向后运动,碟簧为恢复弹性变形推动拉刀杆向后运动,拉刀杆前端爪部收拢,实现夹刀。
首先做好准备工作,对原夹刀机构进行拆除,查看并测量液压夹刀所需要的空间。
然后开始研究设计相关的零部件。主要分为夹刀爪,夹刀杆,活塞缸的设计,另外还要根据所需选择适当的电机,油泵,溢流阀,电磁换向阀等等。
值得注意的是各零部件的材料选择一定要好,其强度要求较高,否则随着运动副之间的摩擦将导致零件表面材料的逐渐丧失或迁移,即形成磨损,磨损会影响零件间的效率,降低工作的可靠性,甚至使其提前报废。因此,在设计时预先考虑如何避免或减轻磨损,以保证达到使用寿命。
2.1 夹刀爪的设计
夹刀爪部分设计为刀套与钢珠结合的结构。选用6 个φ7.5mm钢珠,根据镗杆内径尺寸的限制,将刀套的外径尺寸设计为φ47.5-0.02mm,内径尺寸设计为φ37+0.03mm,加工6 个φ8 的孔时要特别注意,孔的底部是r4 的圆弧,不是直接钻成φ8 的通孔,这是因为防止钢珠在自然状态下掉进刀套内部。刀套底部中心钻一个φ12 的孔,用来穿螺栓将其与夹刀螺杆连接。
图1 刀套设计图
2.2 夹刀杆的设计
选用13 片内径为φ30 的碟簧,来给松夹刀添加拉紧力。夹刀杆前端加工一个M24×1.5 的外螺纹孔和一个M10 的内螺纹孔,放置碟簧的位置直径加工为φ30-0.05mm,在碟簧前端放置一个平垫,用背帽挤压平垫以给碟簧预紧,在夹刀杆后端加工成一个φ24 的光轴,光轴尾部加工成M24×1.5 的螺纹,长75mm。此螺纹用来连接调整螺杆,在确定松夹刀的位置后,调节此螺杆与活塞杆的距离来控制刀套的行程。
2.3 活塞缸的设计
将夹刀电机拆卸后,需要对电机滑座进行加工,将活塞缸固定在电机滑座上。根据液压原理,对碟簧所需要的推力进行设计,将活塞最大横截面积的直径设计为φ95-0.02mm,活塞两端杆的直径设计为φ28-0.02mm,缸的外径设计为φ130-0.02mm,将电机滑座末端内孔加工成φ130+0.03mm,并加工厂相应的把和螺纹孔,将活塞缸与电机滑座进行连接。
根据实际测量与设计要求,需要将镗杆拆卸进行局部加工。把稍孔后端(原夹刀螺杆的位置)加工出一个放置夹刀套的内孔,并在镗杆尾部加工出轴承台和M72×2 的孔螺纹,轴承台用来安装定位轴承,孔螺纹用来安装背帽,对夹刀杆进行背紧固定。电机、油泵、溢流阀及电磁换向阀的选用。根据需要电机选择功率为1.5kw 的三相异步电动机,油泵选择型号VP-20-F/A3,溢流阀选择为Y-10B,电磁换向阀选择型号为4WE6D-50/AW110R 110V,另外选择6MP 的压力表一块。
2.4 组装夹刀机构
(1)将碟簧成对套在夹刀杆上,共6 对半,然后放上垫片,用背帽背紧垫片,将碟簧背紧到所需位置。(2)将夹刀杆装进镗杆,用背帽将夹刀杆背紧,将调整螺杆安装到夹刀杆尾部。(3)从镗杆前端将刀套固定在夹刀杆上。(4)将活塞缸固定到夹刀滑座上,并将滑座固定到床身上。(5)将选好的电机安装在油箱上,安装油泵,溢流阀,压力表,电磁换向阀,并用高压油管连接到活塞缸上。
图2 夹刀刀套部分示意图
2.5 调试
机床送电后,调节溢流阀,控制在适当油量,根据活塞杆的行程,反复调节夹刀杆上的调整螺杆,直到调整到夹刀位置1 与松刀位置2 都合适即可。
3 、结束语
此次改造,夹刀爪部分采用了刀套与钢珠结合的结构。降低了维修成本,节约资金25000 元,改造完成后,该机床夹刀故障已很好的排除,因此原因造成的停工大幅减少,实现了此次改造的最初目的,现工作状况良好。
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